以前、レーザーカッターで ロボットアーム を作ってみた、のだが・・という記事にあるように中途半端な形のままだったロボットアームなんですが、今回ようやく ロボットアームを作ってみた と言える程度にまともな感じになってきました。
![ロボットアーム](https://kenaka.xsrv.jp/kotapon/wp-content/uploads/2021/10/8DAD3F58-9B3B-4B80-AAE7-08F942742862-1024x765.jpeg)
最初の試作から何回か試していたのですが、小さすぎたり、レーザーカッターにデータが読み込まれなかったりと全然進展しませんでしたが、漸くそれなりの動きになってきました。arduinonanoをベースに操作はジョイスティックで、サーボモーターはグリッパー部分にはSG-90、持ち手部分にはMG996Rを使っています。MG996Rは結構電流が必要になりますので、別電源として単3電池4本を使いました。
これで漸くロボットアームっぽくなってきました~。
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